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海灣化學(xué)改進(jìn)乙烯法VCM工藝 產(chǎn)品純度達到99.99%
????????雖然純度僅提高了0.01%,但是對于整個(gè)工藝來(lái)說(shuō),卻是一個(gè)質(zhì)的飛躍。截至11月18日,青島海灣集團旗下青島海灣化學(xué)有限公司氯乙烯廠(chǎng)共生產(chǎn)氯乙烯(VCM)產(chǎn)品33.6萬(wàn)噸,純度達到99.99%的氯乙烯產(chǎn)品占總產(chǎn)量的91%,超出專(zhuān)利商給出的純度99.98%的考核指標。
????????海灣化學(xué)40萬(wàn)噸/年氯乙烯裝置于2016年10月正式投產(chǎn),是目前國內采用乙烯法制備氯乙烯單套產(chǎn)能最大的裝置。自裝置開(kāi)工以來(lái),海灣化學(xué)按照專(zhuān)利商給出的純度指標,一直將產(chǎn)品純度控制在99.98%。隨著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展的速度加快,海灣集團今年對產(chǎn)品純度提出了新的要求。
????????決定氯乙烯產(chǎn)品純度的關(guān)鍵因素有原料純度、中間產(chǎn)品純度、裂解效果、精餾分離效果等?!敖衲?月末,我們開(kāi)展了將氯乙烯純度提高0.01%的技術(shù)攻關(guān)。通過(guò)自我分析和尋找原因,最終確定要因是氯乙烯單體中氯甲烷和氯乙烷含量高,導致產(chǎn)品純度難以突破99.98%?!痹摴韭纫蚁S(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)孫業(yè)濤說(shuō)。
????????孫業(yè)濤介紹說(shuō),進(jìn)一步的原因分析顯示,裂解反應產(chǎn)生雜質(zhì)多、精餾塔精餾效果不好以及裂解原料二氯乙烷純度不夠高這三方面原因造成了純度指標的突破局限。
????????該廠(chǎng)技術(shù)人員對大量的生產(chǎn)運行數據進(jìn)行相關(guān)性分析,得出高溫氯化反應器母液純度與最終產(chǎn)品質(zhì)量存在正相關(guān)性。他們還邀請精餾專(zhuān)家一起分析精餾過(guò)程對產(chǎn)品純度的影響,最終得出塔盤(pán)開(kāi)孔率、塔負荷及回流比等是決定精餾效果的重要因素。
????????找到原因,就要對癥下藥。該廠(chǎng)首先提高了中間原料二氯乙烷的純度,對高溫氯化反應情況進(jìn)行實(shí)時(shí)大數據跟蹤檢測分析,最終找到合理的反應溫度和母液純度。
????????“另外,因為精餾塔的溢流形式、塔盤(pán)開(kāi)孔率等塔硬件都是固定的,我們只能通過(guò)調整精餾壓力和溫度梯度來(lái)控制產(chǎn)品中雜質(zhì)的含量。通過(guò)反復的實(shí)驗比對,我們確定了精餾塔的最佳運行狀態(tài),精餾塔的運行工況得到改善,產(chǎn)品的雜質(zhì)含量也降低了?!睂O業(yè)濤說(shuō)。
????????通過(guò)優(yōu)化調整,從5月開(kāi)始,該廠(chǎng)純度達到99.99%的氯乙烯產(chǎn)品比例逐月提高,7月占比達到 90%以上,但1,2-二氯乙烷和氯乙烯的純度仍有提升空間。該廠(chǎng)技術(shù)人員通過(guò)研究發(fā)現,提升氧氯化產(chǎn)生的1,2-二氯乙烷純度還有提質(zhì)降耗的效果。同時(shí),他們還確認反應原料中含有乙炔是產(chǎn)生雜質(zhì)的主要原因之一,于是針對原料乙炔加氫的技改也隨即開(kāi)始實(shí)施。
????????“乙炔加氫技改實(shí)施后,預計每年可節省乙烯330噸,避免了副反應的發(fā)生,也降低了副產(chǎn)物的焚燒能耗,每年預計可創(chuàng )造經(jīng)濟效益約215萬(wàn)元。目前,加氫反應器技改正在加緊施工,壓縮機、反應器、催化劑也已經(jīng)采購?!睂O業(yè)濤介紹說(shuō)。